一進(jìn)入湖南磁電公司磨削車間,你就會對這里的工作場景感到震撼:一排排機(jī)器隆隆作響,一個個員工緊張忙碌,讓你不由自主地想到一個詞:熱火朝天。
第二季度磨削車間的生產(chǎn)任務(wù)十分繁重,加上在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中新增了磨削后清洗的工藝流程,使得工作量驟增。面對這一新挑戰(zhàn),磨削車間全體員工迎難而上,群策群力,積極投入到大干紅五月的熱潮當(dāng)中。
優(yōu)化班組結(jié)構(gòu) 全員奮戰(zhàn)一線
磨削車間一線員工目前實(shí)行的是兩班兩倒制,工作強(qiáng)度較大。為了減少不必要的停線,盡可能提高產(chǎn)量,車間主任帶領(lǐng)管理崗員工主動投入到緊張的一線生產(chǎn)中,并延長工作時間,協(xié)助班組提高產(chǎn)能。此外,車間還根據(jù)員工的技能水平對班組人員進(jìn)行組合分配,實(shí)行老帶新、強(qiáng)幫弱,短時間內(nèi)迅速提高了新員工的勞動技能,為保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)注入新能量。
改造升級設(shè)備 優(yōu)化生產(chǎn)工藝
面對產(chǎn)品交付周期緊、車間人員不足的情況,磨削車間大膽嘗試對設(shè)備進(jìn)行改造,調(diào)整生產(chǎn)線布局,對之前需要4人操作的設(shè)備經(jīng)過改造和工藝優(yōu)化,現(xiàn)在只需1人就能完成整條線的生產(chǎn)。此次優(yōu)化節(jié)約了人工成本,提高了生產(chǎn)效率。通過自主設(shè)計(jì)制圖和外協(xié)加工方式,對拱高機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)、送進(jìn)系統(tǒng)、工裝導(dǎo)軌進(jìn)行改造,改變磨削方式,有效減少內(nèi)弧倒角不良、垂直度不良等問題,提升了瓦磁磨削工序合格率及產(chǎn)能,降低了生產(chǎn)成本。
發(fā)力小改小革 提升產(chǎn)品質(zhì)量
磨削車間積極響應(yīng)湖南磁電號召,在生產(chǎn)一線開展小改小革和技術(shù)創(chuàng)新,促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升。車間原有的磨床生產(chǎn)線清洗時磁瓦外弧難以清洗干凈,車間員工集思廣益,在清洗機(jī)前端增加了一道外弧沖洗工序,此項(xiàng)革新有效解決了以往瓦磁外弧面清洗不干凈的問題,清洗效果得到明顯提升。原有的磨床生產(chǎn)線配置的連線清洗機(jī)由于清洗后烘干行程短,風(fēng)口與產(chǎn)品距離遠(yuǎn),烘干效果無法滿足要求。車間領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)修人員進(jìn)行分析改進(jìn),在清洗機(jī)出口位置增加了一臺自制加熱烘干平臺,清洗后的瓦磁,只需幾秒便可快速吹干,有效解決了瓦磁烘干不充分、帶水包裝的問題。宜賓線倒角機(jī)原重錘推送機(jī)構(gòu)為鏈條帶動,沒有固定導(dǎo)向,容易離開凸輪原有的曲線,造成倒角不良,容易卡機(jī),造成直線導(dǎo)軌和滑塊損壞,增加設(shè)備故障率和維修成本。車間通過自主設(shè)計(jì)制圖和外協(xié)加工方式,對倒角機(jī)重錘機(jī)構(gòu)進(jìn)行改造,升級后變?yōu)閺椈蓹C(jī)構(gòu),降低了設(shè)備故障率,提升了單線產(chǎn)能。
狠抓生產(chǎn)安全 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)口
盡管時間緊、任務(wù)重、壓力大,但從公司高層到車間領(lǐng)導(dǎo)都沒有放松對安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的要求。車間在一、二季度分別組織全員進(jìn)行了安全和質(zhì)量培訓(xùn),并通過觀看安全警示錄、開展問卷測試、知識競賽等多種形式,進(jìn)一步加強(qiáng)班組安全管理和質(zhì)量管理。車間錄制了“生產(chǎn)再忙 不忘安全”早會視頻,為廣大職工普及安全知識,樹立安全意識,切實(shí)做到“嚴(yán)、實(shí)、細(xì)”,保障了生產(chǎn)的順利開展。
亮劍技能競賽 爭當(dāng)生產(chǎn)能手
為提高員工的工作積極性,增強(qiáng)員工的責(zé)任感和主人翁意識,形成以競爭促發(fā)展、人人爭當(dāng)生產(chǎn)能手的良好工作氛圍,磨削車間組織開展了技能競賽。通過競賽,車間里的能人、精英們紛紛亮劍,展現(xiàn)出熟練的操作技能和拿手的絕活。選手之間的交流切磋和經(jīng)驗(yàn)分享讓大家共同進(jìn)步。通過競賽和交流,一批操作能手和生產(chǎn)骨干脫穎而出,成為車間攻堅(jiān)克難的主力軍。
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